ответы или поделиться опытом!
Результат достигнут благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда»
Специалисты компании «Форпласт» подвели итоги участия в нацпроекте «Производительность труда». В течение шести месяцев эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) Пермского края оптимизировали процесс производства синтетического воска, сообщили в РЦК.
Рабочая группа предприятия совместно с экспертами РКЦ выявили основные проблемы, снижающие эффективность труда: потеря времени на участке фасовки, отсутствие порядка выдачи сменных заданий, нехватка персонала относительно штатного расписания, простой оборудования в связи с отсутствием исполнителей и длительный аварийный ремонт оборудования.
Для снижения времени простоя линии на «Форпласте» был внедрен посменный производственный анализ и анализ эффективности работы оборудования с ежедневным отслеживанием (ОЕЕ). Эксперты заменили узел фасовки после грануляции, исключили ручную операцию по перемещению воска, внедрили систему 5С в цехе по производству синтетического воска. Наконец, при содействии РЦК на предприятии были разработаны и утверждены стандарты рабочего места и мест хранения готовой продукции, матрица компетенций персонала, а также мероприятия по стимулированию и удержанию кадров.
Реализация плана мероприятий позволила компании увеличить выработку на 11%, сократить время протекания процесса на 10%, запасы в потоке – на 100%.
По словам генерального директора ООО «Форпласт» Дмитрия Матюшева, главный результат участия в нацпроекте – это наведение порядка, прежде всего в голове, а потом уже на производстве. «Раньше, когда нам рассказывали об инструментах бережливого производства и о том, что они реально работают на других предприятиях, мы отвечали: у нас и так все хорошо, мы все знаем. Но все изменилось, когда мы начали переживать собственный опыт, пропускать знания через себя и внедрять инструменты бережливого производства на своем предприятии. Благодаря нацпроекту в компании появилась культура выработки решений, анализ проблем и поиск лучших вариантов их решения», – поделился управленец.
Руководитель РЦК Елена Зверева, в свою очередь, отметила высокую вовлеченность в проект рабочей группы предприятия и пожелала успехов в тиражировании инструментов. «Самый главный показатель реализации нацпроекта для нас – это желание коллектива двигаться дальше, достигать поставленных целей и повышать эффективность процессов. Мы это видим – успешный опыт пилотного потока уже тиражирован в цех термодеструкции».
Хотите быть в курсе новостей отрасли переработки пластмасс? Подписывайтесь на наш Telegram канал: t.me/Poly_Pro
Новая продукция прошла сертификацию согласно требований TP/TC 005/2011 «О безопасности товара»
Завершения ремонтных работ планируется во второй половине октября
Синтезированные на базе ВолгГТУ полиимиды по диэлектрической проницаемости превосходят имеющиеся зарубежные аналоги
Оставлять комментарии могут авторизованные пользователи. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь